“以前掘进面粉尘大到看不清身边的工友,现在20米外的设备标识都能看清!”在山西焦煤屯兰矿西翼下组煤工作面,矿工王师傅的直观感受正是太原理工大学“净尘矩阵”技术改写矿山作业环境的生动注脚。这套由任欣荣团队研发的掘进巷道污风全域分级净化装置,不仅将粉尘浓度从2000mg/m³压减至4mg/m³以下,更以“源头-传播-终端”全链条技术闭环,打破了传统除尘“抑不住、除不尽、维护繁”的行业困局,相关成果已获4项国家专利、6篇核心论文支撑,被科技查新认证为“国际首创”。
实验室攻坚:让“云泡”抗住6.8m/s强风
矿山除尘的核心难点,在于井下复杂的风流环境——传统喷雾遇风折返,泡沫除尘易被吹散。2023年7月,团队成员何涛在太原理工大学实验室开启攻关,目标是研发一种能“顶风作业”的抑尘载体。在搭建的相位多普勒粒子分析技术(PDPA)雾群多特性实验平台上,他与团队反复调整抑尘发泡材料配比、优化风水双级射流结构,通过压力表、流量计精准控制参数,最终捕捉到关键数据:生成的20-40μm“云泡”,能在6.8m/s强风下稳定包裹尘源,润湿性较传统喷雾提升3倍,尘源减尘效率从30%跃升至75%。“每一组数据都要经过上百次测试,比如云泡的消泡时间,必须控制在3分钟内,避免污染巷道。”何涛回忆。


图一:何涛在实验室进行测试
井下打磨:让设备适配“狭窄巷道”
实验室成果落地,还需过“井下实战”关。2024年12月,山西屯兰矿井下,团队成员郝孟奇与何涛蹲在掘进机旁,调试高能射流发泡抑尘装置的发泡水管。“巷道宽仅4.5米,传统除尘风机根本放不下。”何涛一边根据现场风流调整水压,一边记录数据——最终研发的湿式离心旋流收尘单元,长度压缩至2米内,重量减轻至1100kg,却能通过超重力场实现85%的收尘效率。此前2024年5月,团队还根据掘进工人反馈,优化风机风力调节结构,让操作难度降低40%;7月,项目负责人与何涛专程赴太原晋特风机厂,敲定风机零件的材质标准与交货周期,确保核心部件供应稳定。


图二:何涛在山西屯兰矿井下调试高能射流发泡抑尘装置
终端拦截:丝弦水膜织就“防尘网”
粉尘的“最后一道防线”,由丝弦水膜动态滤尘装置筑牢。2023年11月,团队成员郝瑞阳在实验室专注于丝弦模块组装,0.25-0.35mm的不锈钢丝弦按0.75mm间距斜向缠绕,形成孔隙率92%的弦栅结构——这种设计能让雾滴在丝弦表面形成动态水膜,通过“拦截-吸附-自清洁”机制,实现94%的除尘效率,耗水量仅为传统水幕的15%。2024年12月,该装置在山西焦煤屯兰矿试用时,原本“伸手不见五指”的巷道,断面覆盖率瞬间提升至92%,粉尘逃逸率近乎为零。


图三:团队在山西焦煤屯兰矿试用丝弦水膜动态滤尘装置
从山西到全国:年省9000吨水的“绿色答卷”
2025年成为“净尘矩阵”的落地突破年。1月,潞安化工集团新元煤矿实测显示,粉尘浓度稳定在4mg/m³以下,团队成员何涛带队完成项目验收,矿方评价“设备运行半年无故障,维护频次从每月10次降至每半年1次”;6月,任欣荣与何涛赴陕西延长石油集团魏强煤业,结合前期3305胶辅顺槽工作面的粉尘特性调研数据,完成项目验收,为技术西进奠定基础。


图四:团队在潞安化工集团新元公司验收 “净尘矩阵” 项目
如今,团队成立的山西欣延科技有限公司,已与山西焦煤、潞安化工、淮北矿业等10余家煤企签约,金额达565万元。单套“净尘矩阵”设备年节电超2万度、节水近9000吨,预计未来三年带动产业链就业超500人。“下一步我们要建自主生产线,年产能达30套,还要把技术推向隧道工程、非煤矿山。”任欣荣透露,目前团队已与塔吉克斯坦冶金学院达成合作,计划2026年将设备推向“一带一路”沿线矿区,让中国除尘技术守护全球矿工健康。
(作者:何涛 黄诗媛 张鼎崴 郝瑞阳 )
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